2015年新疆油田百口泉采油厂在形势非常严峻各方面条件都比较困难的情况下,采取多种措施,实现当年油气当量超产4万吨。油气当量从2015年的44.8万吨,止跌回升到2016年配产64.5万吨,总体形势朝着“四上百万吨”迈进。
坚持精细有效注水 成绩斐然
百口泉采油厂长期坚持三抓三改的管理模式,“整体部署、模块管理、节点控制”,通过五年专项治理,油田水驱储量控制程度提高5.2个百分点,分注率由68.9[%]提高到92.2[%],井口水质达标率由41.3[%]提升至90.2[%],含水上升率控制在2.5[%]以内。
在日常注水管理中,该厂强化药剂匹配,优化处理流程,加强设备、设施维护,加大管线清洗力度,稳步推进水质达标工程。保证注水站出口水质6项指标100[%]达标,井口水质6项指标综合达标率稳定在80[%]以上。沿程水质控制技术攻关试验初步取得成效,试验干线井口水质综合达标率达到93[%]。针对细分层注水以后,部分潜力层吸水能力差问题,采用机械增压增注与新工艺新技术增注相结合的方式逐步提升欠注井注水效果,年增注水量12万方,尤其是小层增注工艺试验获得成功,为剩余油富集层的精细调控提供了手段。目前,该厂注水分注率达到了90.8[%],检配合格率提高到71.2[%],处于新疆油田公司领先水平。
稠油开采效益注气 挖潜增效
2015年,百重7生产指标由年初下达的年产油9万吨,蒸汽195万吨,调整为年产油6.0万吨,蒸汽114.7万吨。为提高稠油开发效益,该厂积极转变经营理念,以效益定产量,优化生产运行及注汽方式,稠油效益开发成效显著。年产油9.2万吨,超产3.2万吨,节约蒸汽86.5万吨,油汽比由0.049提高到0.085。
2015年百重七井区保留5个生产区域,优化工艺流程减少非生产用汽,采取吞吐和一注多采等开发方式,优化注汽组合,注汽参数。注汽向“物性好、粘度低、效益好”区域集中,在克上南部汽驱区选择15个井组集中注汽,优化注汽参数及注汽节奏,实施间歇汽驱,含水稳步下降,月产油量由313t最高上升到1538t,阶段累积产油1.57万吨,阶段油汽比达到0.086。针对克上南部(主河道)一注多采区层间差异大、汽窜严重,热无效循环严重问题,调剖10井组,封堵高渗通道,提高热效率,停注后,含水逐步下降,产油量逐步上升,阶段油汽比达到0.114。该厂充分利用地下余热,调开、复抽有一定潜力井,全年挖潜调开39口、注汽井复抽20口,仅这一项就挖潜增油4300t。
工艺攻关提升效果 成效显著
该厂加大采油新工艺新技术公关力度,精细剩余油研究,综合运用 “填砂隔压、桥塞隔压、机械分层压裂”三项手段提高小层动用程度,配套 “暂堵转向、纤维支撑剂脉冲加砂” 二项技术,造长缝、多裂缝提高裂缝的导流能力,攻关试验“甜点暂堵体积压裂、可控多脉冲燃爆压裂、脉冲柱塞纤维压裂”三项新技术,不断提高低渗透储层的措施改造效果。至2015年底,实施稀油增产措施38井次,措施有效率89.5[%]。
新区产能逐年递增 形势大好
2015年是近年来产能建设规模最大的一年。该厂积极组织现场实施,加快施工进度,共完钻新井106口,建成产能30.66万吨,新井当年产油4.3万吨,新井超产6000吨。 玛湖地区非常规资源建产规模达27.03万吨。由于油藏特低渗、异常高压、埋藏深、高凝点、高含蜡,开发难度大,建设速度快,环保要求高,同时井型多样、结构复杂,针对生产中遇到的水合物、蜡堵、砂埋、返排液处理等问题,开展技术攻关和管理创新,确保了产能建设高效实施。全年玛湖新区完钻新井76口,投产55口,新井日产油突破600吨,平均单井日产油达到10.9吨,成功实现玛18井区当年探明,当年成功开发,为后期规模开发奠定了基础。
结语
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